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行業新聞

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冷卻塔風機(jī)故障分析與處理
時間:2021-11-12 瀏覽:2293次

  一(yī)、冷卻塔風(fēng)機結構    

  1.風筒 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器   6、8.鏈式聯軸器 7.傳動軸 9.電動機 10.電動機底座(zuò)  11.冷卻塔頂部

  二(èr)、故障情況      

  2013年7月(yuè)24日00:20分(fèn)左右,水泵(bèng)操作人員在值班室聽到從冷卻塔(tǎ)處傳(chuán)來兩聲巨響,馬上到就地查看,發現控製櫃上顯示2#風機(jī)電流(50A)比平時低 (正常運行時電流為58A左右),懷疑2#風機出了問題,馬上到冷卻塔頂部(bù)檢查,發現2#風機已經停運,但電(diàn)動機仍然在轉(zhuǎn)動,操作(zuò)人(rén)員立即到控製櫃旁停運2#風機,並通知配電室(shì)切斷電(diàn)動機電源。檢修人員趕到現場後(hòu)對故障現場進行(háng)仔細檢(jiǎn)查,發現風機的一個葉片從近根部斷裂,落在2#風機北側25m外的地上,斷裂處的橫斷麵薄厚不(bú)均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個葉片(piàn)不同程(chéng)度的發生彎曲並嚴重變形,傳動軸與電動機(jī)及(jí)風(fēng)機聯軸器鋁合金外罩碎裂,聯接聯軸器(qì)的鏈條斷裂脫落,減速器加油(yóu)管(guǎn)從近減速器根部斷(duàn)裂,減速器中(zhōng)的油全部流入大水池中,在風筒四周布滿劃痕,部分(fèn)地方被劃穿。

  三、故障原(yuán)因(yīn)分析    

  該風機從(cóng)2004年投產(chǎn)運行到現在,已經(jīng)將近9年時間,在運行過程(chéng)中每隔半年左右,就要停機檢查聯軸器的潤滑及鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈(liàn)條及潤滑脂,半年前曾停機檢查過該風機運行情況,雖然有腐(fǔ)蝕,但各重要(yào)部件(jiàn)均(jun1)運行良好,而且***近點檢也未發現(xiàn)異常振動和噪音,轉動比較平穩。由於碳鋼在潮濕的環境中腐蝕比較快,而且循環水中加有處理劑,在風機運行的過程中(zhōng),處理劑隨水汽被帶到葉片的聯接管上,加劇了聯接管的腐蝕速度。通過觀(guān)察故障葉片連接管的橫斷麵發現,腐蝕程度不均勻(yún),薄的地方隻有不到2mm,強度大大降低,在風機運行過程中葉片受到強大離心力(lì)作用,腐(fǔ)蝕較嚴重的位置承受不住離心(xīn)力的作用而首先(xiān)被撕裂(liè),隨著風機的運轉,裂口逐漸擴大,造成(chéng)葉片端部(bù)與(yǔ)風筒接觸而產生碰撞(zhuàng),在碰撞過程中(zhōng)加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳動軸(zhóu),在巨大撞擊力的作用下,再次飛(fēi)起來打到其他五個葉片(piàn)上,使其他(tā)五個葉片產(chǎn)生不同程度變形,同(tóng)時(shí)在離心力(lì)及慣性作用(yòng)下飛出,此時風機(jī)仍然在運轉,在這種情況下,輪轂的平衡(héng)受到嚴重破壞,減速器振動急劇增大(dà),底座振動加大,***終導致(zhì)減速器聯軸器聯接鏈條損壞,傳動軸與減速器脫開,減(jiǎn)速器停運,而此時電動機仍然在運(yùn)轉,由於(yú)負荷減小導致電(diàn)流下降。

  四、故障處理

  1、由於冷卻塔風機減速器(qì)和電動機上的聯軸節、鏈條(tiáo)、輪轂、葉片損壞比較嚴重,傳動軸存在變形的(de)可能,均需(xū)要更換,減速器油管從根部斷裂,如果修複需要的時間比較長,那樣將會對生產造成更大的影響,為了將影響降低到***小,決定整體更換一台(tái)備用風機(jī)。備用風機外形設計采用了(le)目前***先進的翼形,氣(qì)動性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓製而成,具有強度高、重量輕、耐腐蝕等優點(diǎn)。於是一邊拆卸(xiè)損壞的風機,一(yī)邊按照安裝技術要求組裝好(hǎo)新風機,並按照風機出廠時的記(jì)號調整好風葉角度(dù),傾斜角度在8°左右。在將舊風機吊下後,發現(xiàn)減速器底(dǐ)座(zuò)鏽蝕比較嚴重,兩塊墊(diàn)鐵厚薄(báo)不(bú)均勻,已經不能再用,又重新(xīn)加(jiā)工(gōng)了(le)兩塊墊(diàn)鐵。將墊鐵放到底座上檢查水(shuǐ)平度,發現(xiàn)底座東(dōng)南側較低,再次加工墊鐵找平,將風機整體吊到底(dǐ)座上,然後找正電動機和減速器,在全部安裝工作完成後加(jiā)上潤滑油開車(chē)試車。

  2、將風機停下來(lái),把(bǎ)葉(yè)片傾斜角度(dù)調整到15℃,在將葉片角度調整完成後再次啟動試車,啟(qǐ)動後風機運行電流為61A,風機電動機底(dǐ)座垂直振動2.3mm/s,電動機水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩定後,循環水出(chū)塔(tǎ)溫(wēn)度為33.0℃,依然沒有達到設計的溫度。

  3、為徹底解決問題,決定更換一台原來已經修複好的舊(jiù)減速器,又將新的風機整體吊(diào)下來,將輪轂(gū)連(lián)同風葉一起拆卸下來,由於這台減速器轉速較快,又將風葉角度調整到12°,裝到修複好的減速器上,再將(jiāng)風機整體裝(zhuāng)到風機底座上,找正電動機和(hé)減速器,回裝後啟動試車,風機(jī)運行3h後,循環水出塔溫度為31.5℃,達到設(shè)計要求(qiú),能夠滿(mǎn)足生產需要(yào),但此時各個測(cè)振點的振動值均比較高,再次進行了處理。

  五、通過這次故障處理,采取相應預防措施,減少故障發生。    

  1)加強設備點檢,及時掌握風機的運行狀況,合理安排維護周期;    

  2)備件更換時首先要查(chá)看技術資料,避免走彎路; 

  3)處理故障時盡可能查找引起故障的(de)可能原因,做到***排查;    

  4)嚴格按照(zhào)操作規程進行操作。


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